第578章 输送滚筒轴头磨损 除尘布袋箱体漏风

除尘箱体侧面漏风严重,负压不足,各个工位烟尘收集不干净,车间粉尘弥漫,除尘滤袋箱体接缝老化开裂,缝隙往外串风,除尘效率大幅下降,需要马上处理。

三人收拾好工具,即刻前往生产车间除尘机房。

到达现场后,除尘风机正常运转,但箱体接缝处明显有气流外泄,用手贴近就能感受到强风,箱体密封胶条老化发硬、开裂脱落,拼接位置缝隙变大,长时间风吹老化,密封完全失效,造成漏风泄压。部分滤袋固定卡扣松动,也是漏风的次要问题。

王师傅观察完现场状况,直接下达检修指令:“停机断电、清空箱体杂物、拆除旧胶条、清理接缝、更换密封胶条、加固滤袋卡扣、缝隙打胶密封、开机测负压。”

李伟负责断开除尘设备电源,做好断电防护,防止检修途中误启动。刘波拆开除尘箱体检修门,清理箱体外侧接缝处的碎胶条和残留杂物,用刮刀剔除老化胶体,把接缝位置清理干净。

王师傅裁剪全新耐老化橡胶密封条,对准箱体拼接缝隙贴合安装,按压紧实,边角衔接处裁剪拼接整齐,不留死角。箱体拼接螺栓逐个检查拧紧,松动的卡扣全部加固,固定好每一条除尘滤袋,避免滤袋移位漏尘。

所有胶条安装到位后,在接缝细小缝隙处均匀打上耐候密封胶,填满缝隙,静置片刻等待胶体初步凝固,做好双重密封。

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检修工作全部结束,关好检修门,确认箱体闭合严实,启动除尘设备试运行。

设备负压快速回升,达到标准工作数值,箱体四周无漏风串气现象,车间各处烟尘快速被吸入除尘管道,车间粉尘明显减少,除尘系统恢复正常工作状态。

处理完两处大修故障,时间来到午后,三人回到维修间简单就餐,短暂休息过后,带上巡检工具,开始下午的日常巡回检修。

冲压车间小型散热风扇电机异响,拆开端盖清理灰尘,更换磨损小轴承,加注黄油,噪音消除;

物料提升机底部导向轮卡顿,清理轮体杂物,调整导向间距,加固固定支架,运行顺畅无卡顿;

化验室供水水龙头阀芯损坏,开关失灵,拆卸更换全新阀芯,恢复正常开关控水;

车间消防通道应急照明接触不良,拆开接线盒,紧固松动线路,调试线路触点,灯具正常点亮;